高平市地處山西省東南部,在這片面積約占全國總面積萬分之一的土地上,蘊藏著豐富的煤、鐵、鋁釩土、鉗土、硫鐵礦、石灰石等資源。山西晉豐煤化工有限責任公司就坐落在這裡。
走進晉豐,映入眼帘的是一排排整潔的廠房和嶄新的現代化裝置,現代化氣息撲面而來。公司總經理兼黨委書記王建武對記者說,晉豐公司是山西推廣應用工藝廢水深度處理技術的典型企業,以尿素、甲醇為主要產品。目前已形成65萬噸/年總氨、110萬噸/年尿素的產能,年消耗百萬噸原料煤、燃料煤,也是用電大戶。近年來晉豐公司加強了技術改造力度,運用大量行之有效的新技術、新工藝、新設備,不斷淘汰落後的技術和設備,節能減排取得了一定的成效。
據了解,山西晉豐煤化工有限責任公司在建設36萬噸合成氨、52萬噸尿素二期工程項目的過程中,把節能減排作為重要的突破口,選用了5項國內先進的環保、節能新技術,各項污染排放將降低25%以上。據介紹,該公司在化肥項目建設中,選用了國內最大的直徑8.5米吹風氣燃燒爐及配套60噸餘熱鍋爐,使吹風氣燃燒更完全、餘熱回收更徹底;選用75噸/小時循環流化床蒸汽鍋爐,同時採用國內先進的環保型布袋除塵器,提高了燃煤利用率,降低了煙氣中污染物排放量;用蒸汽透平驅動離心式CO2壓縮機,延長了設備運行周期,降低了電耗和維修費用;尿素項目採用改進型CO2汽提工藝,確保氨耗、電耗和蒸汽消耗指標達到期最佳。
造氣爐的改造是晉豐公司節能工作中的重中之重。該項改造包括實現與DCS聯接的7.5千瓦智能變頻器調節器改造、造氣爐筒體加高、空氣鼓風機改為汽輪機輔助驅動等,單爐產氣量每小時增加500~800立方米,每台可節約電費40萬元/年。
高壓甲烷化工藝替代銅洗精製工藝技術是晉豐公司又一項節能成果。技術人員對該系統進行了高壓甲烷代替銅洗工藝的改造,採用原老系統一套甲醇的設備,外購補充三台設備,利用閒置氨冷器一台,更換部分管件管道,電器儀表部分保留使用,總投資297.1萬元,投運後運行良好。既可節能、節約原材料,又有很好的環保效果。可節約費用579萬元/年,且減排廢氣5000噸/年。
為了解決8萬噸系統冷凍機負荷過重等問題,公司新增了一套溴化鋰制冷機組,提高壓縮機打氣量,減少脫碳吸收液循環量、降低氨冷、冷凍機負荷,達到增加產量,降低電耗的明顯效果,尤其是在高溫季節,其效果更為突出。機組投運後,壓縮機進煤氣溫度降低了5℃,提高綜合氨產量3%,年經濟效益按10個月計,可增630萬元。
據介紹,目前正在進行中的變壓吸附脫除脫碳高閃氣二氧化碳項目,也是晉豐公司節能減排的重點工程之一,部分設備已陸續到貨,安裝工作正在緊張進行。該項目完成後,不僅大大降低壓縮機能耗,還可以大大減氣二氧化碳排放量。
王建武表示,該公司有信心全面實現「十一五」節能減排目標,2010年末,該公司萬元產值綜合能耗將達到4.50噸標煤;萬元工業增加值能耗達到20.10噸標煤;萬元產值電耗達到6423千瓦時;單位產品能耗1253千克標煤;化學需氧量排放總量≤70噸;二氧化碳排放總量≤1150噸;氨氣排放量等指標要符合國家的排污標準。